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壓力容器事故案例

市場監(jiān)管

<p>案例1:2012年3月28日湖北武漢葛化建材有限公司蒸壓釜爆開事故</p><p> (一)事故概況</p><p> 2012年3月28日,湖北省武漢葛化建材有限公司發(fā)生一起壓力容器爆開事故,造成1人死亡,直接經(jīng)濟損失75萬元。</p><p> 事發(fā)日早上8點,事故蒸壓釜開始進磚。8點30分進磚完畢,當(dāng)班操作工關(guān)閉了釜蓋。8點40分左右開始,從3號蒸壓釜往3號蒸壓釜(事故釜)里導(dǎo)氣。上午11點40分別左右升壓到0.12MPa左右,當(dāng)班操作工打開主進氣閥由主進氣閥進氣。下午5點40分左右,當(dāng)壓力升至0.55MPa時,事故蒸壓釜西側(cè)釜蓋突然被沖開,朝向正前方飛出40.6米。蒸汽,物料的沖擊波將廠房的屋頂沖毀,釜蓋爆開產(chǎn)生的反沖力將釜體向后移位了2.2m,附屬接管變形、撕裂,如圖。</p><p>(二)事故原因分析</p><p>1.蒸壓釜蓋未完全閉合到規(guī)定部位即升壓運行,導(dǎo)致蒸壓釜釜蓋帶壓滑脫飛出。</p><p>2.蒸壓釜使用過程中,快開門安全聯(lián)鎖裝置未投入使用,其他裝置部分功能失效,對快開門是否完全閉合到規(guī)定部位缺乏有效確認(rèn)。</p><p>3.安全生產(chǎn)制度和措施不落實,安全生產(chǎn)管理制度形同虛設(shè)。</p><p>(三)預(yù)防同類事故的措施</p><p>1.建立健全特種設(shè)備安全生產(chǎn)管理制度。定期開展特種設(shè)備安全檢查,對安全管理人員、操作人員進行教育培訓(xùn),制定事故救援預(yù)案并組織演練。</p><p>2.健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。詳細(xì)制定蒸壓釜的安全操作規(guī)程,特別是釜蓋正確關(guān)閉和開啟的安全防護措施。</p><p>3.保持蒸壓釜的快開門安全連鎖裝置能正常發(fā)揮作用,經(jīng)檢驗機構(gòu)驗收合格后方可投入使用。加強對壓力容器及其安全附件的定期檢查和日常維護,絕不允許有事故隱患的設(shè)備投入使用。</p> <p>案例2:江蘇省淮陰市某輕工機械修理廠滅菌鍋爆炸事故</p><p> (一)事故概況及經(jīng)過 </p><p> 1983年4月28日上午,淮陰市某輕工機械修理廠,一臺滅菌鍋在氣壓試驗時發(fā)生爆炸,爆炸時壓力為0.4兆帕,鍋蓋飛出、鍋內(nèi)壓力氣體沖出,氣浪沖擊鍋體前方l00度的扇形區(qū)域,在場人員死亡5人,重傷2人。 </p><p> (二)事故原因分析 </p><p> 1.制造質(zhì)量低劣,焊接質(zhì)量差是直接原因</p><p> 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查、觀察,滅菌鍋為臥式圓筒形(內(nèi)徑1.2米,長3.6米),二個橢圓封頭中有一個作為鍋蓋。由于焊在鍋蓋、鍋體上起緊固作用的十對嵌塊焊接質(zhì)量差、焊縫斷裂,使得嵌塊脫落,失去緊固作用,鍋內(nèi)氣體沖出發(fā)生爆炸。</p><p> 2.盲目違章</p><p> 違章指揮,擅自將液壓試驗改為氣壓試驗,加大了爆炸的威力,增大破壞程度。</p><p> (三)防止同類事故的措施</p><p> 1.壓力容器的設(shè)計、制造要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 </p><p> 2.耐壓試驗要符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定,不得隨意以氣壓試驗代替液壓試驗。</p><p> (四)高溫蒸汽滅菌器發(fā)生爆炸原因分析</p><p> 蒸汽滅菌器最高是在134℃的溫度下進行滅菌, 腔體壓力大概在2.1-2.2公斤范圍(相對壓力), 屬于壓力容器。滅菌器的腔體及夾套兩路管路上必須設(shè)置安全閥。安全閥的作用就是在超過設(shè)定壓力后自動開啟排氣泄壓,保證壓力容器自身的安全。所以只要壓力容器自身設(shè)計了安全閥,而且安全閥也定期進行了校準(zhǔn)(壓力設(shè)置合理), 壓力容器就應(yīng)該是安全的,不會發(fā)生爆炸的。</p><p>滅菌器發(fā)生爆炸大多是以下幾個原因:</p><p>1.滅菌器自身沒有設(shè)計安全閥,靠外圍壓力減壓系統(tǒng)控制壓力。減壓系統(tǒng)發(fā)生故障造成壓力超壓,減壓系統(tǒng)安全閥再未開啟排氣,造成滅菌器承受高壓而爆炸。這一點有案例依據(jù):某大型醫(yī)院使用的某進口品牌的滅菌器,并聯(lián)安裝的多臺滅菌器均沒有設(shè)計安全閥,靠減壓系統(tǒng)的安全閥保障滅菌器安全。一天操作員突然發(fā)現(xiàn)幾臺滅菌器腔體壓力指針都轉(zhuǎn)到了紅色數(shù)值部分(壓力大概0.4 Mpa左右,機器尚未報警),操作員立即跑到減壓間內(nèi),發(fā)現(xiàn)減壓后的壓力表顯示為0.45 Mpa,而安全閥并沒有開啟排氣。便馬上手動打開了減壓旁通排氣,同時關(guān)閉了主閥門。由于該操作員的觀察仔細(xì),思路清晰,反應(yīng)迅速,才避免了一次事故的發(fā)生。</p><p>2.安全閥開啟壓力設(shè)置不合理。安全閥開啟壓力設(shè)定值應(yīng)小于滅菌器的設(shè)計壓力值,</p><p>3.安全閥沒有定期的檢測或測試,發(fā)生銹蝕、堵塞,在超壓時無法開啟排氣泄壓。</p><p>4.滅菌器控制系統(tǒng)不穩(wěn)定或壓力、溫度傳感器發(fā)生偏離,造成滅菌器長時間超壓工作。</p><p>5.滅菌器超年限使用。國產(chǎn)滅菌器使用年限8年;進口滅菌器國家沒有明確規(guī)定,ISO/EN285行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求滅菌器的最低使用要求為10年或者3萬次,進口廠家一般承諾15年。要嚴(yán)格按照國家法規(guī)做定期的檢查、測試,合格后才能使用。</p><p> 建議大家對自己使用的滅菌器按照以下內(nèi)容逐條檢查:</p><p>1.滅菌器自身是否有減壓閥:腔體與夾套都應(yīng)具有,共計兩個。若沒有,考慮增加。</p><p>2.檢查兩個安全閥的開啟壓力設(shè)定值:例如:國產(chǎn)滅菌器的腔體設(shè)計壓力為0.25Mpa,安全閥開啟壓力的設(shè)定值應(yīng)小于0.25 Mpa,在0.23 Mpa左右。進口滅菌器的腔體及夾套的設(shè)計壓力壓力為0.27 Mpa,安全閥開啟壓力值應(yīng)設(shè)定在0.23-0.25 Mpa之間。</p><p>3.安全閥是否已年檢,并且每1個月做一次手動超壓開啟測試。</p><p>4.滅菌器的溫度、壓力傳感器是否定期做校準(zhǔn)。</p><p>5.滅菌器是否已經(jīng)超年限使用。</p><p>6.若發(fā)現(xiàn)滅菌器腔體或管線有漏氣現(xiàn)象請停止使用立即檢查(尤其是進氣端,承壓部分)。</p><p>效益固然重要,但是安全是萬萬不能忽視的!</p> <p>案例3:燙平機事故一</p><p> 2012年4月12日,下午5點30分,位于湖北省武漢市新洲陽邏電廠生活區(qū)內(nèi)的亞峰洗滌實業(yè)公司洗衣廠發(fā)生燙平機爆炸,導(dǎo)致2名女工當(dāng)場死亡,另有9人受傷。據(jù)了解,該洗衣廠為民營性質(zhì),主要向武漢周邊酒店提供布草洗滌業(yè)務(wù)。</p><p> 該洗衣廠廠房面積約有300多平米,為一樓瓦房結(jié)構(gòu),劇烈的爆炸使得廠房屋頂幾乎整體被掀,露出了木質(zhì)支架,瓦片和鐵皮不時被大風(fēng)吹落下來,廠房內(nèi)部更是一片狼藉,衣物、毛巾、瓦礫、尖銳的金屬支架或零件碎片隨處可見。</p> <p>案例4:燙平機事故二</p><p> 2015年7月5日貴州畢節(jié)市一洗滌工廠發(fā)生燙平機爆裂事故。事故發(fā)生地為貴州畢節(jié)市川島洗滌公司洗滌工廠,發(fā)生爆裂的設(shè)備是該公司于2010年5月從上海川島艾美機械設(shè)備有限公司購進的雙輥燙平機。</p><p> 2015年7月5日晚下班之后由于員工疏忽大意,不按規(guī)則操作,忘記關(guān)閉蒸汽閥門,導(dǎo)致兩輥燙平機其中一個烘筒于當(dāng)晚22:17分左右爆裂,由于員工已經(jīng)下班,沒有造成人員傷亡。</p><p> 針對此次事故,專家意見:燙平機烘筒屬壓力容器,須由國家指定特種行業(yè)專業(yè)公司生產(chǎn);洗滌工廠要嚴(yán)格按規(guī)程使用燙平機,并對燙平機等設(shè)備進行定期檢查、維護。近年來,燙平機爆裂事故已發(fā)生多起,不論是設(shè)備本身質(zhì)量的原因,還是違規(guī)操作的原因都給企業(yè)帶來了很大的損失,甚至付出了血的代價。安全生產(chǎn)必須警鐘長鳴,在這一點上全行業(yè)的認(rèn)識是一致的,應(yīng)該齊心協(xié)力,共謀安全大計,將此類事故的可能性降到最低。</p> <p>案例5:江西省彭澤縣九江之江化工有限公司壓力容器爆炸事故</p><p> 2017年7月2日17點左右,江西省彭澤縣九江之江化工有限公司(以下簡稱之江化工公司)發(fā)生爆炸事故,造成3人死亡、3人受傷,直接經(jīng)濟損失約2380萬元。</p> <p>一、事故單位基本情況</p><p>之江化工公司位于江西省彭澤縣磯山工業(yè)園區(qū),占地220畝,項目總投資1.5億元,共有職工292人,從事染料、農(nóng)藥有機中間體等精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)和開發(fā)。公司主要有紫外線車間、二氯車間、對(鄰)硝基苯胺車間(以下簡稱對(鄰)硝車間)。發(fā)生事故的對(鄰)硝車間為鋼構(gòu)結(jié)構(gòu),建筑面積2176m2,車間共2層,設(shè)有2個安全出口。車間共有27臺反應(yīng)釜,其中6000升14臺,11000升13臺。車間北面為對(鄰)硝基氯化苯儲罐、配氨罐、氨回收罐、對硝基苯儲罐,南面為中試車間,東面為液氨罐,西面為質(zhì)檢室和對硝基氯苯儲罐。</p><p>二、事故經(jīng)過</p><p>2017年7月2日4時30分,之江化工公司對(鄰)硝車間7#反應(yīng)釜投加原料工作結(jié)束。操作工甲打開蒸汽閥對7#反應(yīng)釜進行緩慢升溫,7時20分左右,升溫至160℃、壓力為4.6MPa,關(guān)閉蒸汽閥門,讓物料進入自然反應(yīng)階段,7時30分操作工甲與下一班操作工乙進行交接班。</p><p>操作工乙接班后,按照班長的指令對7#反應(yīng)釜進行操作。在8~9時之間,對該反應(yīng)釜進行了短暫的攪拌,并為反應(yīng)釜升溫,當(dāng)壓力達(dá)4.7MPa時停止升溫。11時左右,車間主任和當(dāng)班班長發(fā)現(xiàn)7#反應(yīng)釜溫度只有140℃,指示操作工乙將溫度控制在168~170℃,壓力控制在5.2MPa以下。操作工乙將溫度升至168~170℃之后,就去查看其它的反應(yīng)釜。16時左右,操作工乙發(fā)現(xiàn)7#反應(yīng)釜溫度降至150℃,隨即打開蒸汽閥門再次進行升溫,并開啟攪拌,16時30分左右,7#反應(yīng)釜第一臺安全閥起跳(整定壓力為6.2~6.4MPa)。安全閥起跳后,車間主任帶領(lǐng)當(dāng)班班長、操作工丙立即趕到現(xiàn)場,打開冷卻水閥,撬開保溫層,用冷卻水沖淋反應(yīng)釜殼體進行緊急降溫。約3分鐘后,起跳的安全閥回座(安全閥密封試驗壓力為5.58~5.76MPa),但此時反應(yīng)釜的溫度仍然較高(約200℃左右),車間主任就繼續(xù)帶領(lǐng)當(dāng)班班長和操作工丙對反應(yīng)釜進行降溫。</p><p>17時左右,7#反應(yīng)釜第一臺安全閥第二次起跳,2分鐘后第二臺安全閥也接連起跳,4秒后發(fā)生爆炸。爆炸造成正在現(xiàn)場處置的車間主任、當(dāng)班班長、操作工丙3人死亡,正在車間崗位上作業(yè)的操作工乙、蒸氨工、打料工3人受傷。</p><p>三、事故原因分析</p><p>(一)直接原因。</p><p>之江化工公司違法購買、安裝和使用已報廢且存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的反應(yīng)釜,攪拌槳不能持續(xù)進行攪拌,導(dǎo)致反應(yīng)釜內(nèi)物料局部反應(yīng)較為激烈,速率難以控制,且該公司在生產(chǎn)過程中違規(guī)停用了控制壓力、溫度的安全聯(lián)鎖裝置,致使反應(yīng)釜溫度、壓力的異常升高不能得到及時有效控制,超過了工藝要求的安全控制范圍,最終導(dǎo)致溫度、壓力異常升高而發(fā)生爆炸。</p><p>(二)間接原因</p><p>1.企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任未落實,法制觀念淡薄。</p><p>(1)企業(yè)重經(jīng)濟效益、輕安全。公司主要負(fù)責(zé)人、管理人員安全意識、法律意識淡薄,為節(jié)省成本,以物換物置換報廢的反應(yīng)釜,偽造相關(guān)資料,將報廢反應(yīng)釜“變成”新反應(yīng)釜,規(guī)避監(jiān)督檢驗并投入使用;未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),擅自將容積更小的反應(yīng)釜更換為容積大的反應(yīng)釜。</p><p>(2)企業(yè)對重點監(jiān)管的危險化工工藝管控不到位。企業(yè)擅自停用壓力、溫度監(jiān)控和聯(lián)鎖裝置。</p><p>(3)特種設(shè)備管理人員、操作人員無證操作。對(鄰)硝車間共有員工37人,其中管理人員5人,均未取得特種設(shè)備管理資格;操作工32人,僅2人取得了特種設(shè)備操作資格。</p><p>(4)企業(yè)安全教育培訓(xùn)不到位。未按規(guī)定對特種設(shè)備作業(yè)人員進行三級安全教育和崗前培訓(xùn),未有效開展特種設(shè)備規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、危險因素、防范措施和事故應(yīng)急措施等方面的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),對(鄰)硝車間操作人員安全意識淡薄,對事故隱患缺乏排查和處置能力。</p><p>2.南昌市特種設(shè)備安裝公司安全生產(chǎn)責(zé)任制落實不到位。該公司對其下屬的九江工程處和第二工程處落實安全生產(chǎn)及特種設(shè)備法律法規(guī)工作督導(dǎo)不力,對下屬單位存在特種設(shè)備安全管理嚴(yán)重缺失、長期使用偽造的公司印章辦理壓力容器安裝手續(xù)及壓力容器安裝工作層層分包、轉(zhuǎn)包等問題失察。</p><p>四、事故啟示和建議</p><p>(一)企業(yè)應(yīng)深刻吸取同類事故教訓(xùn),強化安全意識、法制意識,堅決克服重效益、輕安全的思想,擺正安全與生產(chǎn)、安全與發(fā)展的位置,切實加強安全責(zé)任體系建設(shè),明確各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)并嚴(yán)格落實。</p><p>(二)加強設(shè)備完整性管理,堅決杜絕特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備帶“病”運行。建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案,對特種設(shè)備定期進行檢查維護,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,對達(dá)到使用壽命或報廢條件的要及時申請報廢,已報廢設(shè)備絕不再用。</p><p>(三)企業(yè)應(yīng)重視特種設(shè)備操作人員安全培訓(xùn)教育。制定特種設(shè)備作業(yè)人員和管理人員的教育培訓(xùn)計劃,并加以實施,全面提高特種設(shè)備安全管理水平,提高操作人員的安全意識、安全操作技能和遵章守紀(jì)的自覺性,堅決杜絕無證人員上崗操作。</p><p>(四)強化重點監(jiān)管危險化工工藝的安全管理。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的企業(yè),應(yīng)認(rèn)真分析危險化工工藝的控制方式,完善自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)的控制方案,使其功能滿足《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)、《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號)的要求,確??刂葡到y(tǒng)處于正常投用狀態(tài),嚴(yán)禁擅自摘除聯(lián)鎖,應(yīng)將生產(chǎn)過程中各類監(jiān)控參數(shù)、各種緊急狀態(tài)均處于可控范圍之內(nèi)。</p><p>(五)企業(yè)應(yīng)加強應(yīng)急管理,在綜合應(yīng)急和專項應(yīng)急方案的基礎(chǔ)上,制定重點崗位的現(xiàn)場應(yīng)急處置方案,并定期開展應(yīng)急演練。明確應(yīng)急處置的總體原則,應(yīng)將人身安全擺放在應(yīng)急處置的首要位置,發(fā)生場面失控的征兆,應(yīng)及時組織應(yīng)急處置人員撤離現(xiàn)場,保障人身安全,杜絕現(xiàn)場處置措施不當(dāng),危險辨識不到位,致使生命安全受到威脅。</p>

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